中新网黑龙江新闻7月7日电(谢文艳 苏雨冬)“反应器1号排料系统E阀,要进一步增加巡检密度,造粒干燥器抽湿风机也要重点监控……”7月6日,已经下班的大庆石化塑料厂全密度聚乙烯二车间的聚合外操员张杨,仍然和同岗位的郭季峰探讨优化操作方案。每周都要来一次“头脑风暴”,已成这个车间员工之间约定俗成的惯例,班组员工聚在一起对近期作业进行讨论,针对不合理之处加以改进,并固化下来,使日常作业行为越来越规范。
大庆石化公司塑料厂全密度二装置可以生产线型低密度和部分中、高密度聚乙烯树脂7个种类40个牌号的颗粒产品。2020年,大庆石化公司塑料厂全密度二装置创出355天长周期运行纪录。截至今年6月26日,全密度聚乙烯二装置单耗、能耗均创历史最好水平,长周期运行达373天,再次刷新历史最好纪录。
大庆石化塑料厂全密度聚乙烯二车间管理人员,把“变更就是风险”理念落到实处,结合日常操作、作业,持续完善规程,优化操作,让每一项作业都受控。今年上半年,共下发67张操作卡,三级以上操作变动15项,始终保持在受控状态,装置平稳生产。
聚合工段使用的助催化剂三乙基铝,每十天进行一次钢瓶更换操作,风险高、频率大。以前更换三乙基铝钢瓶过程中,置换管线时,钢瓶入口只关闭一道阀门,有泄漏三乙基铝,导致着火的风险。为了根除隐患,这个车间技术人员加强防范措施,将操作程序改为关闭两道阀门,有力削减了风险,实现了本质安全。同时,按照QHSE体系要求,对各类规程、方案、操作卡中描述不合理之处,加以修改补充,表述更加清楚,便于执行。
5月20日,全密度二车间员工王建军、赵生利和姜南,在“三级”巡检中,及时发现并排除了造粒干燥器抽湿风机故障,受到了全厂的表彰通报。
班组操作工一天24小时的日常巡检操作,技术员重点有深度的检查,以及车间专业主任的检查,“三级”巡检,对装置形成了全员、全过程、全方位、全天候的覆盖,及时发现、处理各类问题和隐患。
聚合外操员张杨参加工作不到十年,已经取得聚合、原料两个岗位的操作证,并且还掌握了另外两个岗位的操作技能,在大岗制岗位培训中走在了前面。一次巡检,在高高的造粒楼七层平台,张杨发现电磁阀失灵,阀门异常动作,及时发现并排除了隐患。
进入6月份,气温升高,从凉水塔过来的冷却水温度也在上升,给装置设备撤热带来影响,进而威胁到装置平稳生产。造粒工段预混器S-6220输送的粉末、助剂混合物料变粘,粘结在管线内壁,严重时甚至瞬间“架桥”堵塞管线,导致造粒系统停车。
在外部困难无法解决的情况下,这个车间从工艺上找原因、定措施,着手攻克难关。他们分析,因出于节能考虑,脱气仓使用吹扫的气体,为回收利用的氮气,不够纯净,氮气中含有烃类气体,对脱气仓脱气效果有一定影响,在夏季高温的情况下,更加剧了问题。他们立即引入新鲜氮气,部分替代回收氮气,缓解了物料粘结问题。
调温水管线震动大,对管线上阀门控制机构造成影响,威胁到设备的安全运行。车间技术管理人员通过将阀门控制器改为分体式,使用软管连接削减震动传递的方式,保障阀门控制机构正常运行,解决了因调温水阀门异常动作导致的反应停车,保障了装置长周期稳产。(完)